izpis_h1_title_alt

Dvig učinkovitosti CNC rezkalnega stroja
ID Marolt, Martin (Avtor), ID Berlec, Tomaž (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (2,56 MB)
MD5: 19DE3922EDAAB70D972570578AAE8F9C

Izvleček
V podjetju LTH Castings, d. o. o., se v obratu orodjarne ukvarjajo z izdelavo tlačnih orodij. Na oddelku grobe obdelave CNC stroji, na katerih se izdelujejo sestavni deli tlačnega orodja, dosegajo slabo učinkovitost. Glavni razlog za nizko učinkovitost strojev so pogoste menjave obdelovancev, saj je proizvodnja posamična. Vsaka menjava obdelovanca in nastavitev stroja predstavlja izgube, zato želimo ta čas čim bolj skrajšati. Učinkovitost smo tako izboljšali predvsem s skrajšanjem časa mirovanja stroja med menjavo obdelovanca, kar smo dosegli z metodama SMED in 5S. Z vpeljavo metod vitke proizvodnje nam je uspelo skrajšati čas mirovanja stroja med menjavo za 26,2 % in izboljšati učinkovitost CNC rezkalnega stroja za 11,1 %.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:vitka proizvodnja, menjava obdelovancev, metoda SMED, metoda 5S, vpenjalni sistem fast mill, učinkovitost, CNC rezkalni stroj
Vrsta gradiva:Diplomsko delo/naloga
Organizacija:FS - Fakulteta za strojništvo
Leto izida:2024
PID:20.500.12556/RUL-160840 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:05.09.2024
Število ogledov:50
Število prenosov:36
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Increasing the efficiency of CNC milling machine
Izvleček:
The tool shop of the LTH Castings company produces pressure tools. In the rough machining department, CNC machines, manufacturing the components of the pressure tool, achieve low efficiency. The main reason for the low efficiency of these machines is frequent replacements of workpieces, due to an individual production. Every workpiece replacement and machine setting lead to losses, so we want to reduce this time as much as possible. The efficiency was increased mainly by reducing machine downtime during workpiece replacement, which was achieved with the SMED and 5S methods. By introducing lean production methods, we were able to reduce machine downtime during the replacement by 26.2 % and increase the efficiency of the CNC milling machine by 11.1 %.

Ključne besede:lean manufacturing, workpieces replacements, SMED method, 5S method, Fast Mill clamping system, efficiency, CNC milling machine

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj