izpis_h1_title_alt

Analiza vpliva metod vitkosti na stroške proizvodnje
ID Legat, Luka (Avtor), ID Berlec, Tomaž (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (2,59 MB)
MD5: C2469D56800022A194E75AAA548E1787

Izvleček
V diplomski nalogi bo obravnavana problematika prekomernih medfaznih zalog in zalog sestavnih delov ter končnih izdelkov. V izbranem podjetju želimo vpeljati metode vitkosti, optimizirati delovni proces in materialni tok. Montažna delavnica je potrebna prenove, staro opremo bomo zamenjali z novo, to torej pomeni, da bo potrebno investiranje v novo opremo. Podjetje bi rado izvedelo, ali se le-to investiranje izplača na določeno amortizacijsko dobo. Za samo optimiranje procesa smo uporabili metode vitkosti, kot so 5S, 7W, kanban in pretok posameznih obdelovancev. Celotno oskrbo materiala oz. interni transport na delovno mesto smo reorganizirali. Znebili smo se priprave materiala za posamezni delovni nalog in prestavili del zaloge na skladišče montažne delavnice, ker delavci sami pripravijo potreben material za izdelavo končnega produkta. Izračunali smo optimalne velikosti serij, iz obstoječih 200-500 kosov na 50 kosov. Tako smo zmanjšali proizvodne količine in količine zaloge sestavnih delov ter končnih izdelkov.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:kanban, 5S, pretok posameznih obdelovancev, rentabilnost, materialni tok, delovno mesto
Vrsta gradiva:Diplomsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FS - Fakulteta za strojništvo
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[L. Legat]
Leto izida:2023
Št. strani:XX, 50 str.
PID:20.500.12556/RUL-145777 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:005.935:658.5(043.2)
COBISS.SI-ID:152054275 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:13.05.2023
Število ogledov:580
Število prenosov:378
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Analysis of the impact of Lean methods on production costs
Izvleček:
In this thesis we will discuss the issue of excessive interphaze stocks, stock of components and finished products. In selected company, we want to introduce lean methods, optimaze the work process and material flow. The assembly workplace is in need of renovation, the old equipment will be replaced with new one, which means that it will be necessary to invest in new equipment. The company would like to know whether this invesment pays off over a certain amortization period. We used lean methods, such as 5S, 7W, kanban and One-Piece Flow to optimize the process. We reorganized the entire supply of material or internal transport to the workplace. We got rid of preparation of material for each individual work order and we moved part of stock directly to the workplace, where workers themselves prepare components for assembly of the finished products. We calculated the optimal batch sizes, from existing 200-500 pieces to 50 pieces. In this way, we reduced the production quantities and stock quantities of compoments and finished products.

Ključne besede:kanban, 5S, one-piece flow, profitability, material flow, workplace

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj